據(jù)技術(shù)開發(fā)方齊魯石化研究院院長(zhǎng)達(dá)建文介紹,系列配套催化劑去年11月底在普光天然氣凈化廠硫黃回收裝置應(yīng)用以來,運(yùn)行狀況良好。在30余天的運(yùn)行中,硫回收率始終保持在99.98%以上。國產(chǎn)催化劑不僅性能先進(jìn)穩(wěn)定,價(jià)格也遠(yuǎn)低于進(jìn)口催化劑。
普光天然氣凈化廠是我國最大的氣體凈化廠,擁有12套單套年產(chǎn)規(guī)模為20萬噸的硫黃回收裝置,年產(chǎn)天然氣120億標(biāo)準(zhǔn)立方米、硫黃240萬噸。但該廠使用的催化劑全部進(jìn)口,成本較高,更換一次催化劑就要花費(fèi)近億元。
從2010年開始,齊魯石化研究院和中原油田普光分公司共同承擔(dān)起大型引進(jìn)硫回收裝置催化劑國產(chǎn)化項(xiàng)目的研發(fā)任務(wù)。根據(jù)普光天然氣凈化廠硫黃回收裝置工藝特點(diǎn)、酸性氣組成,項(xiàng)目組相繼開發(fā)了有機(jī)硫低溫水解催化劑、硫黃回收催化劑和尾氣加氫催化劑,以適應(yīng)天然氣凈化脫硫、硫黃回收、尾氣處理三個(gè)工段的需求,2012年完成了催化劑的工業(yè)放大試生產(chǎn)。
2012年8月30日,國家“十二五”重大科技專項(xiàng)和中石化集團(tuán)公司科研開發(fā)項(xiàng)目——大型引進(jìn)硫回收裝置催化劑國產(chǎn)化通過集團(tuán)公司組織的技術(shù)評(píng)議。
隨后,催化劑國產(chǎn)化工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)定在2013年進(jìn)行。因?yàn)槭窃谀戤a(chǎn)20萬噸硫黃回收裝置上的首次應(yīng)用,大家都不敢懈怠。硫黃組科研人員提前根據(jù)普光凈化廠的實(shí)際情況編制好裝置開工和催化劑預(yù)硫化方案。期間,技術(shù)人員連續(xù)120小時(shí)盯在現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)解決開工期間出現(xiàn)的技術(shù)難題,直到催化劑預(yù)硫化結(jié)束,裝置恢復(fù)正常生產(chǎn)。2013年12月2日17點(diǎn),裝置開工后進(jìn)行了首次標(biāo)定,硫黃裝置煙氣在線儀顯示,煙氣中二氧化硫排放濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家環(huán)保法規(guī)要求的數(shù)據(jù)。






